自動式填充機(jī)是觸摸面板實(shí)際操作,交流電機(jī)調(diào)速,本機(jī)設(shè)備動作靈敏,填充使用量精確,構(gòu)造新奇,造型設(shè)計美觀大方,操作簡便,可以全自動去完成的到位、分離出來、填充等操作,緩解勞動效率,提高工作效率。適用填充各種各樣不論是國內(nèi)或進(jìn)口都能夠。是當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展適用型機(jī)器設(shè)備。
但是他在運(yùn)行時也很容易出現(xiàn)一些異?,F(xiàn)象,如下所示:
一、殼沒法分離出來。
1.殼自身的原因,要換殼。
2.真空泵太小。真空泵太小的原因很多。如機(jī)械泵的主要原因,找機(jī)修工工作人員檢修,更換新機(jī)械泵。機(jī)械泵聯(lián)接殼分離出來出支氣管發(fā)生裂開,拆換支氣管。機(jī)械泵過濾膜被堵死了,清除過濾膜。此外還有可能是出水量太小的主要原因,那我們就要拆換大一點(diǎn)的流水管路了。自然我們要看需求來找到原因。在這兒只簡單羅列出幾個。
3.控制模塊與殼分離設(shè)備間隙太大了,這樣就能調(diào)整殼分離設(shè)備處或者模塊相對高度,也有可能是控制模塊中的伸縮管有什么問題。當(dāng)然這個必須剖析。粉劑過細(xì)或粉劑太粘是非常容易出現(xiàn)問題的。
4.控制模塊沒對好。用調(diào)節(jié)桿調(diào)對控制模塊,直至全自動落位。
5.粉劑太粘將控制模塊塞住,應(yīng)清理控制模塊。
二、與尾端凹進(jìn)去,有時候也是殼本身有什么問題,這個我之前遇到許多,拆換殼就能解決。再有就是查詢模具頂針處,是否要調(diào)整模具頂針高度。有時提升冒的受力面積也可以處理。提升殼受力面積便是訂制一個粗一點(diǎn)的模具頂針。這是聽生產(chǎn)廠家的人說的,我們當(dāng)時沒有做過。
三、擦劈,這是十分讓人頭疼,也經(jīng)常碰到的。要細(xì)心看待。發(fā)生此狀況一般是下邊好多個緣故。
1.自身的原因,帽與體差別太大。要換殼。
2.控制模塊上殘余的粉劑太多。必須清理控制模塊。
3.組裝控制模塊時,上下模并未對正,再次對正控制模塊。直至調(diào)節(jié)桿可自動落位。
4.其實(shí)和粉劑顆粒物尺寸有很大關(guān)系。在和別人溝通交流環(huán)節(jié)中,別人就都覺得有這樣緣故。實(shí)際我并沒有確認(rèn)。如果確實(shí)有這樣緣故,那在做認(rèn)證時要添加這一項,其顆粒物尺寸能否造成插劈狀況,假如確認(rèn)的確有這樣情況發(fā)生,那樣整顆時考慮該拆換網(wǎng)篩。
5.殼帽鎖合處,模具頂針是不是太高。
6.處理插劈狀況,有一種方式值得一試,減少下模與現(xiàn)澆板間的距離,自然間距過短也沒用。其作用是:在還未出現(xiàn)插劈前,就講其鎖同住。這種方法的確行得通,這個是我使用的zui多的辦法。之前有一次,發(fā)覺插劈,怎么調(diào)都沒有辦法處理。差點(diǎn)兒更換新入職的成批殼,zui后我就用這種方法,克服了插劈難題。
四、裝量差異太大,這一無固定的辦法。再次調(diào)整填充桿。此緣故基本與粉劑有很大關(guān)系。假如與粉劑相關(guān),為機(jī)器設(shè)備考慮到,請馬上拒絕罐裝同時要求造粒職位返修。
五、刮粉器與使用量盤中間間距需在0.5mm處,只要沒觸到使用量盤就可以。間距提高或減少能直接關(guān)系裝量。有時裝量稍低值得一試提高其間距。假如在短路線處,填充桿都沒充壓時,裝量較高,請立即規(guī)定造粒職位返修。
六、制成品出入口,鎖合處,去除廢處滾動軸承塞住,基本上是由于粉劑進(jìn)去之后發(fā)生的,請盡快清理滾動軸承并上適合量油,此幾個加無鹽黃油比前汽車機(jī)油強(qiáng)。清理后必須保證滾動軸承已烘干處理,不然,將立刻又會被塞住。每一次撤場時,滾動軸承應(yīng)卸下來進(jìn)行清潔并打油。
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